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中国石化新闻网

添加时间:2024-04-06 23:11:45

  中国石化新闻网讯 自2014年至今,扬子石化热电厂能源在线优化系统累计在线小时,累计降低生产成本约2500万元,在提升效益的同时,促进了企业精细化管理。

  2013年6月,中国石化集团公司在扬子石化热电厂启动能源管理系统试点建设;2014年3月,该系统正式投用。中国石化能源管理系统通过搭建优化模型,以燃料成本、外购电成本、外购二级除盐水成本三项成本总和最低、效益最大为目标,结合市场燃料价格、电力价格等因素进行综合优化。通过对生产成本的事前算帐、事中跟踪、事后分析,扬子热电厂通过提高过程管理水平,从流程规范和管理创新方面推动企业的技术进步。

中国石化新闻网(图1)

  4年来,扬子热电厂干部职工通过努力实践,生产运行系统基本实现了依据生产变化和生产成本,对生产过程进行有针对性调整,在提高锅炉汽机运行效率的同时,实现了降低生产成本和提高能源利用效率的目标。

  扬子热电厂能源优化团队实施小组以生产技术科为班底,调动各装置全流程积极配合调整,共收集锅炉、汽机等离线个,完成离线个。利用Aspen online配置模型,以主要单元为核心,自动计算不同效率下锅炉汽机的最低生产成本,作为实时优化方向。

  精耕细作,提升优化深度。在保障化工装置正常用汽的前提下,能源优化团队实施小组依托“能源优化系统平台”及锅炉、汽机模型持续深度优化,从生产成本最小化入手锅炉汽机系统,充分考虑能源产出与供应的平衡关系,利用实时数据对锅炉和汽机等优化模型进行及时的校验和修正,计算出实时优化的结果,用于指导生产,降低生产成本。同时,结合当前市场燃料价格、电力价格等因素实施减少规避峰时倒电、加大谷时倒电量等优化措施。

  精心操作,提高优化力度。在技术运行部门统一调配下,各装置运行人员精心监盘、上下游配合,密切注意每一个参数的变化,在确保生产稳定的前提下寻找机炉最佳运行工况;能源管理系统在线实时计算优化前后的运行成本,职工即可直观地从系统中看到产生的瞬时效益,真正强化了职工“指标在我心中,效益在我手中”的增效意识。同时,掌握各台机组特性,实现“能者多劳”,尤其当生产波动时,在上游厂用汽波动和锅炉自身受负压、燃烧影响波动时,优化团队以当班调度为核心,第一时间了解变化,及时介入,进行精细调整。

  精细管理,提高优化空间。通过4年来的熟悉实践和分析研究,热电厂能源优化团队坚持问题导向,适时提出了“以优找病,以病再优”的持续推进思路,要求深入学习思考,不仅局限于高峰时段的机组电负荷调整、配汽调整,而认真寻求低效机组问题、差距和提升空间。同时,在剖析问题根源上下功夫,继续做实做细优化工作,利用好先进的信息技术平台和工业生产深度融合的机会,将节能降耗工作登上一个新的台阶,实现能源管理现代化。(陶炎 吴江)

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